当前位置:首页 > 设备科普 > 汽轮机在线清洗技术及应用

汽轮机在线清洗技术及应用

发布时间:2022-08-10

主要内容:某炼化公司柴油加氢装置汽轮机组出现蒸汽流量逐渐减少、轮室压力升高的迹象、压缩机转速下降等情况,经分析确定是蒸汽品质问题造成汽轮机转子结盐。文中论述了在不停机、不开缸情况下对汽轮机转子进行在线清洗的技术及应用,包括清洗前后对比、清洗后的效果及措施意见。

关键词:汽轮机;在线清洗;结垢

某炼化公司柴油加氢装置汽轮机2016年6月15日投产,累计运行150 d,运行期间主蒸汽量维持在9.8 t/h,转速8 600 r/min。自2016年10月开始,机组出现蒸汽流量逐渐减少、轮室压力升高的迹象、压缩机转速下降等情况。通过提高主蒸汽压力及降低背压来维持工况,目前运行状态越来越不稳定,对中压蒸汽的压力要求越来越高,主蒸汽压力到3.2 MPa,轮室压力上升到3.1 Mpa,主蒸量减少到8.5 t/h,转速降至8 400 r/min,汽轮机主汽门已经经常性的100%全部打开。

压缩机内介质组份没有大的变化,而轮室压力上升、转速下降、调节阀开度100%、蒸汽耗量下降、汽轮机的轴承振动及轴向位移均有所上升。因此通过对比判读是柴油加氢精制装置汽轮机通流部分有可能结垢,导致汽流的流通面积减小,流量减小,从而使汽轮机发出的功率减少。结垢还会使通流部分表面变得粗糙,增大摩擦损失,致使汽轮机效率降低。此外,汽轮机要保持其功率不变,则必须提高新蒸汽的压力,必将引起结垢的压降增大,焓降增大,使反动度增大,轴向推力增大,轴向位移有所上升。对蒸汽品质化验分析断定汽轮机转子已经结盐且情况严重,需要进行处理[1~3]。

1 清洗准备

编制冲洗方案,现场勘探,确定冲洗位置。

预制Φ15碳钢管线100 m,1端连接芳构化除氧水泵出管线导淋处,另1端接至临时预制汽轮机隔离阀之间短节,管线在短节中心处伸入100 cm,加装雾状喷头,在和中压蒸汽逆流180°开Φ2小孔4排共48个,确保除氧水进入蒸汽管线后瞬时汽化,安装DN15,CL300闸阀1个,控制蒸汽温度。

在降温过程中注意中压蒸汽分水罐排凝,防止大量水带入机组,造成机组损坏。连接前将临时管线冲洗干净,避免杂质颗粒进入蒸汽管线。

2 清洗过程

(1)待工艺处理完,汽轮机正常停车,进行盘车,汽轮机背压切除系统,背压排凝阀全开;施工方快速更换预制好的2道主蒸汽隔离阀之间的短节,更换期间用主蒸汽阀副线阀门暖管,防止中压蒸汽温度下降,影响下次开机;确认压缩机入口闸阀、反飞动阀、机体排凝阀全开。

(2)主蒸汽临时端节更换完成后,启动汽轮机到1阶暖机状态(900 r/min),通过主蒸汽隔离阀(北侧阀门全开,用南侧阀门控制蒸汽量)及出口安全阀副线控制转速在1 000 r/min;转数稳定后逐渐打开加水管控制阀,使蒸汽压力降至1.0 MPa,入口蒸汽温度逐步降低,最终进气温度降到185℃左右,保持进入汽轮机的中压蒸汽为饱和状态。

(3)维持中压蒸汽压力1.0 MPa,进气温度185℃,待背压蒸汽低点排凝有水溢出时开始取凝结水样,每隔10 min对汽轮机背压排凝处取水样化验钠离子、二氧化硅、氯离子以及电导率的变化,至凝结水无明显杂质,送化验室化验(第1次冲洗样品1~10号,化验8号、9号样品,结果见表1)。

(4)此时将转数缓慢提高至3 000 r/min运转30 min,充分排水,第1次冲洗完毕,用时60 min。

为保证冲洗效果,再次降低转速(3 000 r/min降至1 000 r/min),按照第1次冲洗控制方式再次冲洗,冲洗水样(样品11~17号),冲洗后11号、12号样品目测微微泛红,继续清洗,待凝结水再次变清亮,取最后1次凝结水样送化验分析。(第2次冲洗样品11~19号,化验14号、15号、18号、19号样品,化验结果见表1)。

根据化验结果和中压蒸汽凝结水样、除盐水样进行对比,再次将转速缓慢提高至3 000 r/min,充分排水,第2次冲洗用时40 min。

待汽轮机背压蒸汽底部排凝无明显凝结水逸出后,缓慢将转速降至900 r/min,机组停机盘车;施工方快速恢复短节,同时需保持中压蒸汽温度,待短接更换完成后按照正常开机步骤开机。

3 清洗数据分析及清洗后汽轮机运行参数对比

3.1 清洗过程样品及样品分析数据

通过水洗过程中取水样比较并分析,发现凝结水中的Na、Si等盐类含量明显下降,电导率及氯离子含量也成稳步降低趋势,结果见表1。

表1 清洗过程样品抽样分析结果

经分析发现水中大部分为钠盐和硅盐。除盐水即可排出,证明此次汽轮机在线清洗效果明显。

3.2 清洗前后汽轮机运行对比

汽轮机各项指标及操作参数较清洗前有很大改观,转数大幅提高,进汽流量增加,调节汽门开度降低,调节余量变大,各项操作指标控制良好。

4 清洗过程中的不足

(1)装置是第1次进行在线清洗,经验及准备不到位,人员安排及蒸汽参数控制方面没有细化,影响了清洗进度;(2)在降转速过程中未考虑到隔离阀副线阀DN25的阀门维持汽轮机1 000 r/min运转主汽门开度情况,造成机组停机,触发系统压力阀控泻压进入火炬高排;(3)由于经验不足,编制方案时想不停机降转速进行短节更换来实现在线清洗,结果在短节更换过程中没考虑到蒸汽隔离阀副线阀门太细,蒸汽量不足,汽轮机冲转冲不起来,造成开车不畅。

5 结束语

汽轮机经过水洗达到了预期效果,运行工况有了很大好转。以后操作中应该加大各项操作指标的考核力度,与生产运行部协调改善蒸汽品质,尽量避免汽轮机出现结盐。